INHOUDSOPGAWE:

Verbeter u nuttelose boks: 5 stappe
Verbeter u nuttelose boks: 5 stappe

Video: Verbeter u nuttelose boks: 5 stappe

Video: Verbeter u nuttelose boks: 5 stappe
Video: Штукатурка стен - самое полное видео! Переделка хрущевки от А до Я. #5 2024, November
Anonim
Verbeter u nuttelose boks
Verbeter u nuttelose boks

Hierdie instruksies wys u hoe u u nuttelose boks kan verbeter as dit te vinnig reageer, sodat u min tyd het om u vinger te verwyder nadat u die skakelaar aangeskakel het om die boks te aktiveer.

Stap 1: Inleiding

Inleiding
Inleiding

In die begin- of tuisposisie druk die meganiese vinger, wat aan 'n ratmotor M1 gekoppel is, teen die mikroskakelaar SW1, sodat dit oopgedruk word. Dit beteken dat dit afgeskakel is en nie gelei word nie. SW1 is binne -in die boks geleë.

Die handskakelaar SW2, wat aan die buitekant van die boks is, is in die UIT -posisie. As die gebruiker SW2 handmatig na die AAN -posisie skakel, word die motor geaktiveer en begin beweeg. Die meganiese vinger wat aan die motor geheg word, sal uit die tuisposisie beweeg en SW1 vrystel, sodat SW1 aangeskakel word. Die motor gaan voort totdat die meganiese vinger SW2 terug na die AF -posisie gedruk het. As SW2 in die OFF -posisie is (SW1 is steeds aangeskakel), keer die motor rigting om en begin die meganiese vinger terug na die beginposisie. As die meganiese vinger weer die beginposisie bereik het, druk dit SW1 in die af -posisie. Die stroom na die motor word nou deur SW1 onderbreek, sodat die motor stop en in die huisposisie bly totdat SW2 weer handmatig in die AAN -posisie geskakel word.

Stap 2: Hoe dit werk

Hoe dit werk
Hoe dit werk

Staat 1

In die tuisposisie druk die meganiese vinger die mikroskakelaar SW1 oop, sodat dit nie gelei word nie. Die skakelaar SW1 is in die UIT -posisie. Die elektriese stroombaan word onderbreek en die motor kry geen stroom nie, so dit loop nie.

Noem 2

Die skakelaar SW2 word deur die gebruiker handmatig na die AAN -posisie oorgeskakel. Nou begin die stroom deur die motor vloei en die motor begin met die kloksgewys rigting loop. Die motor beweeg die meganiese vinger na die skakelaar SW2. Sodra die meganiese vinger die uitgangsposisie verlaat, word mikroskakelaar SW1 gesluit. Dit het geen invloed op die huidige toestand nie.

Noem 3

Die meganiese vinger het die skakelaar SW2 bereik en druk hierdie skakelaar in die OFF -posisie. Die mikroskakelaar SW1 is steeds gesluit. Die motor keer rigting om, aangesien die stroom nou in die teenoorgestelde rigting vloei. Die motor begin dus teen die kloksgewys loop, waardeur die meganiese vinger van SW2 wegbeweeg en terug na die tuisposisie.

Noem 4

Die meganiese vinger het nou weer die tuisposisie bereik en druk die mikroskakelaar SW1 oop, sodat SW1 afgeskakel word. Dit onderbreek die stroom na die motor en die motor stop. Die meganiese vinger is nou terug in die tuisposisie en wag vir die gebruiker om SW2 in die AAN -posisie te skakel sodat die hele siklus weer begin

Stap 3: Hoe om te verbeter (vertragingskring)

Hoe om te verbeter (kringloop vertraag)
Hoe om te verbeter (kringloop vertraag)

Nadat ek die nuttelose boks bymekaargemaak het en dit probeer het, het ek gevind dat die motor te vinnig beweeg. So toe u die skakelaar skakel, word die skakelaar amper onmiddellik teruggeskakel na die oorspronklike toestand voordat u die kans kry om u vinger terug te trek.

Om die probleem op te los, het ek die volgende kring bygevoeg wat 'n verstelbare vertraging veroorsaak. Hierdie vertraging verhoed dat die motor dadelik begin beweeg, sodat u die tyd het om u vinger uit die pad te beweeg. Die vertraging word veroorsaak deur die kapasitor C1, wat via R1 gelaai word op die oomblik dat SW2 handmatig deur die gebruiker na die AAN -posisie geskakel word, wat die motor met die stroombaan verbind. Op die eerste oomblik word C1 nie gelaai nie, dus is die spanning oor die basis-emitter-aansluiting van die darlington-transistor Q1 0 en Q1 sal nie gelei nie. As C1 laai en die spanning oor C1 ongeveer 1.2V bereik, sal die darlington -transistor Q1 begin gelei. Met R1 kan die vertraging aangepas word, omdat R1 die laadstroom vir C1 bepaal. As u 'n langer vertraging wil hê, kan die 5K potmeter R1 vervang word met 'n 10K potmeter om maksimum 2 sekondes vertraging te kry. Of u kan die waarde van C1 verdubbel tot 2200uF, maar dit kan te groot word om in die boks te pas. Ek het 'n darlington -transistor gebruik om die basiese stroom te verminder om die las wat die transistor op die RC -netwerk vorm, te verminder. Darlington -transistors het 'n baie hoë beta, dws stroomversterking = verhouding van die kollektorstroom en die basisstroom. 'N Logiese vlak P-MOSFET kan ook gebruik word omdat dit 'n lae hekspanningsdrempel (1 tot 2V) het. 'N Standaard P-MOSFET het 'n hekdrempelspanning tussen 2 en 4V, dus dit is nutteloos vir hierdie stroombaan, aangesien dit met 2xAA-batterye = 3V aangedryf word. Verder sal 'n MOSFET nie die RC -stroombaan laai nie, omdat die hek spanning aangedryf word. As hierdie stroombaan in plek is, word die motor nie onmiddellik aangeskakel as SW2 deur die gebruiker aangeskakel word nie, maar word dit vertraag met 'n tydperk wat met R1 (tussen 0 en ongeveer 10 sekondes) gestel word.

Stap 4: Prente

Aanbeveel: